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文章來源:本站原創 更新時間:2017-11-02
第一、采取多種措施,減少離心機的振動
在每次離心機運行結束后應加強對離心機轉鼓的水沖洗,根據我們的經驗,如果轉鼓沖洗不徹底,在離心機停運期間會造成污泥在裝鼓上的粘附,那么,在下次開機時,轉鼓會因受力不均勻,造成動平衡的破壞,導致離心機強烈振動;另外,在每次清洗上清液返流管完畢重新安裝液位擋板時,應注意必須確保所有的液位擋板都在相同的高度上,并應保證液位擋板高度的公差為-0.25mm---+0.25mm,否則將會導致離心機受力不均勻,產生劇烈振動。
第二、減少上清液含固率,降低離心機磨損程度
我們在生產運行中發現,如果污泥中含有較大量的泥沙,并且在離心機的運行中上清液的含固率較高,如果在這種狀態下長期運行的話,由上述離心機原理圖中可以看出,由于上清液從返流管中被甩出的時候,具有很高的流速,這樣將造成離心機螺栓及及配重塊的磨損,導致離心機動平衡的破壞,因此,在生產運行中嚴格管理、精心操作,減少上清液含固率,對降低離心機磨損具有十分重要的意義。
第三、定期清洗上清液返流管
在生產運行中,如果污泥脫水的上清液含固量比較大,很容易造成上清液返流管的堵塞,這將導致脫水污泥含固率下降,離心機也會因受力不均勻產生振動因此必須根據實際運行情況,對上清液返流管進行周期性的清洗,設備在供貨時已帶有一根與上清液返流管同樣長度的沖洗水管,可以插入上清液返流管中進行沖洗,但隨這種反沖洗水管不能徹底沖洗干凈,會導致上清液返流管壁上沖洗不徹底沾有污泥,使離心機在運行中產生振動,我們將改造為帶毛刷的沖洗管,這樣可以對上清液返流管沖洗得更徹底。上清液返流管清洗周期一般在50---100小時之間,視離心機運行期間上清液含固率的情況而定。
第四、定期清理進泥螺桿泵
城市污水處理廠初次沉淀池的污泥中含有大量毛發,是普通機械格柵難以去除的物質,在生產運行中很容易堵塞污泥螺桿泵,必須定期進行清理,避免離心機正在運行時,因污泥螺桿泵的堵塞,造成被迫停機的事件,清洗周期一般在50---100小時之間。
第五、絮凝劑自動投配裝置的維保
由于聚丙烯酰胺的水溶液成膠粘狀態,并且其溶解性又比較差,很容易造成PAM, 在絮凝劑自動投配裝置的管道中、攪拌器上的結塊和淤積,如我們發現長期運行后PAM, 會淤積在靜態混合器上,也會在靜壓式液位計的傳感器(探頭)上結塊,造成指示結果不準確,導致設備誤動作,因此在設備閑置期間,定期清理絮凝劑自動投配裝置中PAM, 所造成的結塊和淤積是十分必要的,這樣可以保持設備的良好運行狀態!
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